#7低发对轮铰孔措施

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1、检修方案共4页第1页平东热电#7汽轮机A级检修编码:PD20117A-QJBT#4、5瓦轴振大处理方案批准:审核:编制:陈朝军中电投河南电力检修工程有限公司平东热电#7机A级检修项目部2011年10月11日检修方案共4页第2页平东热电#7汽轮机A级检修编码:PD20117A-QJBT修前状况#7停机前运行前,对#4、5瓦数据记录如下:在机组负荷108MW时#4、#5X向轴振动:分别为116μm和97μm;机组负荷143MW时,#4、#5X向轴振动:分别为115μm和101μm,#4、#5X向轴振动超过8

2、0μm,轴振偏大。分析结果机组在3000r/min下,#4X、#5X向晃动度分别为70μm和60μm,大于正常值30μm;振动低发对轮晃度大引起的。针对#4、5轴向振动大,这次A修主要是做以下工作:1、A修重点检查低发对轮同心度是否超标2、复查低、发对轮中心是否超标3、检查#4、5接触情况是否良好4、检查#4、5下瓦垫铁接触情况是否良好现场情况1、低发对轮同心度(标准≦0.03mm):最大0.065mm(对轮螺栓#7处)2、低发对轮中心(标准≦0.02mm):发电机高:0.005mm,偏右:0.055m

3、m,端面上张口:0.075mm3、#4瓦下部钨金接触角良好,钨金接触角合格;检修方案共4页第3页平东热电#7汽轮机A级检修编码:PD20117A-QJBT1、轴颈扬度:(单位0.01mm/m)。轴承序号设计值修前值(对轮解体前)(对轮解体后)#3前扬0.1846前扬0.185前扬0.19#4后扬0.1718后扬0.18后扬0.26#5后扬0.1372后扬0.04#6后扬0.7896后扬0.86措施一、调整低发对轮中心调整方法:见中心调整方案检修方案共4页第4页平东热电#7汽轮机A级检修编码:PD2011

4、7A-QJBT一、对轮铰孔,重新配新螺栓,消除低发对轮同心度大1)铰孔施工步骤及技术要求A.对轮中心按要求找好后,才能进行螺栓铰孔;B.选四条磨损严重或直径较小的螺栓,将其直径车小0.30-0.40mm。车好后,先选四条紧力合适的螺栓对称将联轴器连接起来,并打紧这四条螺栓,然后再将车细的四条联轴器螺栓穿上并打紧,紧固后,再将先前的四条螺栓拆下;C.在低、发对轮上各架上百分表,测出同心度;D.如果同心度不合格。重复B.C步骤,直到同心度达到0.03mm以内;E.铰孔时,对称180°两条螺栓铰,选用合适的铰

5、刀,铰好后,测量孔内径,加工螺栓,要求过盈配合为0-0.01mm,用手能轻推入2/3的螺丝长度,再用铜棒轻轻打入余下的1/3长度。如果过紧,应重新加工螺栓,不得强行把螺栓敲入孔内;F.将两条配好的螺栓紧固好后,再盘动转子,测量同心度有没有变化,如无变化,则在对称180°处再对称选两条螺栓进行铰孔。G.重复E.F步骤,依次将联轴器螺栓铰完。并紧固好。如果F步骤中,配好的两条螺栓穿上后,测量同心度值有变化时,应仔细查找原因,消除后,再重复以上步骤,依次将联轴器螺栓铰完。全部紧固好。再测量同心度值,同心度没有

6、变化,联轴器铰孔工作完毕。

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