65mn弹簧钢的研究与开发论文

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1、65Mn弹簧钢的研究与开发彭骞(水城钢铁集团有限责任公司炼钢厂邮编:553028)摘要:论述了100t顶底复吹转炉生产65Mn弹簧钢的冶炼、LF炉精炼、连铸工艺、高线轧制工艺,通过对生产工艺进行研究与控制,65Mn钢盘条产品质量满足了GB/4354-1994标准要求,获得了用户的好评。关健词:100t顶底复吹转炉LF炉精炼连铸高线轧制65Mn弹簧钢65Mn兼具高碳及低合金钢的特点,主要用于制作普通弹簧钢丝、油淬火-回火弹簧钢丝、汽车和农用车减震器弹簧、其它机械弹簧、钢丝绳等金属制品的重要原料,产品质量要求高,是一种高附加值产品,市场需求量大,以往大多采用电炉工艺生产,

2、生产成本较高。随着水钢新炼钢的投产,铁水预脱硫、LF精炼、中间包塞棒控制及电磁搅拌等新工艺的相继投用,新高线的投产,产品开发硬件已具备,2008年8月份,成功开发并试生产了3炉钢,产量250吨,产品性能良好,得到用户的好评。一、65Mn钢化学成分及工艺路线1化学成分参照GB699优质碳素结构钢标准和GB/4354-1994重要用途碳素弹簧钢丝(65Mn)标准,结合水钢高炉铁水成分、温度的状况和炼钢厂精炼装备水平,制定企业65Mn钢内控成分,见表1化学成分按下表要求执行:表1元素C%Si%Mn%P%S%CrNiCu控制范围0.62-0.700.17-0.370.90-1

3、.20≤0.035≤0.25≤0.30≤0.25目标控制0.64-0.680.22-0.301.00-1.10≤0.020≤0.20≤0.10≤0.1565Mn钢要求[N]≤40×10-6,T[O]≤50×10-6,其盘条力学性能要求为:抗拉强度950~1100MPa,断后延伸率≥10%,断面伸缩率≥30%。2工艺路线高炉铁水→900t混铁炉→100t顶底复吹转炉冶炼→100tLF炉精炼→150mm×150mm方坯连铸→铸坯热送(冷送)→步进式加热炉→28架高速线材轧机轧制→检验→打包→入库。3主要设备及参数3.1公称容量100t两座顶底复吹转炉,冶炼周期35min,

4、出钢量88t;3.2100t钢包精炼炉一座,变压器功率20MVA,升温速度0~5oC/min;3.3两台6机6流全弧形方坯连铸机,断面150mm×150mm,弧形半径R=8m,带液面全程自动控制,结晶器安装电磁搅拌。大包长水口带Ar封全程保护浇注,中间包容量28吨,采用塞棒控制技术以及中间包连续测温装置。3.4一座步进式加热炉,容量达120吨/小时,以及28架高速(97m/s)线材轧机轧制。二、生产工艺1转炉冶炼工艺冶炼65Mn钢工艺的关键:①早、中期的造渣脱磷;②中、后期的造渣脱硫;③终点控制C-T协调。终渣良好,保证[P],[S]合格出钢;[C],[O]控制合适,

5、保证CSiMn成分的稳定;④合理的脱氧合金化。2008年8月3炉65Mn冶炼终点控制成分见表2。65Mn冶炼终点控制成分见表2。名称C%Mn%P%S%实际范围0.08-0.150.08-0.200.10-0.20≤0.25平均值0.1250.120.015≤0.20控制目标0.08-0.15≤0.015≤0.20从表2可看出,终点[C]含量合理,[S],[P]含量较低,可满足工艺要求。1.1“双渣法”脱磷冶炼前、中期钢水温度低,渣中(FeO)高,具有良好的脱磷条件。针对水钢高炉铁水磷含量偏高(0.110%~0.150%)、渣量大的特点,采用“双渣法”操作,即吹炼前期加

6、入石灰约占30~40kg/t(全部加入量的2/3),保证前期渣碱度在2.5~2.8。吹氧300s后,倒掉前期渣。采用“双渣法”脱磷后,95%以上的炉次冶炼终点[P]小于等于0.015%1.2终点[C]的控制冶炼65Mn钢,终点[C]控制有高拉碳补吹法和低拉碳增碳法两种方式,各有优缺点,结合炼钢厂冶炼操作的特点,终点碳控制采用低拉碳增碳法:吹氧800s左右后倒炉,拉碳至0.08%~0.15%放钢,出钢再增碳。这样做有4点好处:(1)钢水[O]较低,一般在3.5×10-4以下;(2)[C]在该范围内,样模内碳含量目测较准确,避免了碳高目测不准现象,缩短了化验分析时间,冶炼

7、周期相应缩短,使炉机匹配更趋合理;(3)终点[S],[P]可满足要求;(4)增碳剂加入量也较稳定,避免了成分波动。1.3脱氧合金化采用高钡(Ba≥18%)硅钙钡作终点脱氧剂,用量180kg/炉,有效地保证了钢水中氧的去除和夹杂物的变形、去除。2LF炉精炼及钙处理工艺2.1LF精炼LF精炼采用石灰,预熔型合成渣,埋弧渣造还原渣,总渣用量为12~15kg/t。精炼前期采用高电压、短弧操作,使造渣材料尽快熔化,形成泡沫状。精炼渣碱度应控制在2.5~3.0范围内,渣子化好后,应采用低电压、大电流埋弧操作,升温速度在2~4℃/min的范围内并且保证白渣时间大于

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