石脑油脱硫进展

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1、石脑油脱硫技术进展胡金榜教授2004年11月26日1TianjinUniversity石脑油需经加氢处理降低含硫量,以作为催化重整的进料。当使用高活性、高稳定性双金属催化剂进行催化重整操作时,进料的含硫量应限制在1ppm。当使用高Re/Pt比(大于1.0)催化剂系统,进料含硫量通常规定为<0.5ppm。石脑油的含硫化合物见表1。2TianjinUniversity表1石脑油含硫化合物3TianjinUniversity为了脱除原料中的硫化物和水分,工业上采用了预处理装置。●常规预处理工艺系统●增设脱硫保护器

2、和分子筛干燥器工艺系统。4TianjinUniversity一.常规重整原料的预处理1.工艺流程图1常规预处理工艺流程简介5TianjinUniversity原料石脑油经预分塔,收取轻组份馏分后与重整氢混合,经换热器和加热炉加热,然后进入预加氢反应器。预加氢反应器操作条件:P=(1.5~2.5)MPa,t=(280~350)℃,氢油比:200。6TianjinUniversity反应产物从反应器底部流出,与进料换热,冷却后进入油分离器。从油气分离器分离出含氢气体送出装置,供其他加氢装置使用。液体与汽提塔底物

3、料换热后进入汽提塔,游离水从油气分离器底部分出。汽提塔操作条件:P=(0.8~0.9)MPa;塔顶温度t顶=(80~110)℃;塔釜温度t釜=(190~210)℃;7TianjinUniversity塔顶物料经冷却器冷却后全部回流;塔顶蒸出水份从回流罐分料排除;硫化氢气体(H2S)从回流罐顶分出,做进一步利用;汽提塔釜设有再沸器。脱硫、氮、水后的塔釜物料为精制油,与塔进料换热后作重整进料。2.进料油精制操作参数:预加氢前后,油品分析数据列于表2。8TianjinUniversity表2预加氢前后,油品分析数

4、据数据分析表明:重整原料油中硫含量<0.5ppm。水含量<5ppm。9TianjinUniversity3.国外引进装置预加氢反应器的操作性能:与常规操作不同处:引进装置在重整原料精制操作已进行了改进,从而提高了脱硫效率。改进操作有两方面:—催化剂硫化—原料油低温进塔10TianjinUniversity(1)广州石化总厂引进装置专利商提出的操作条件:操作压力:P=1.4MPa,常温~150℃之间按设计半量进油,然后以30℃/h速度升温到260℃,氢油比不小于35m3/m3(氢气体积按标准态计),并升压到2

5、.8MPa开始注硫使催化剂硫化。开始是注硫量不超过石脑油进料量的0.25%(wt),操作稳定后注硫量可提高到不超过进料量的0.5%(wt)。等到硫化氢含量达到平衡或注硫量达到催化剂重量的6.4%(wt)时,以15℃/h升温速度将反应器入口温度由260℃提高到290℃,直到预定的注硫量全部注完为止。总注硫量规定为催化剂装入量的8.5%(wt)。11TianjinUniversity开工操作执行条件:实际运行时,操作在低温下进油,当温度升到260℃以后开始硫化,5小时以后温度升到290℃,继续注硫直到全部预定的

6、注硫量都注完为止。注硫时间:7小时,注入硫醇:1386公斤,其中含硫量704.5公斤,占催化剂用量的8.6%(wt)。汽提塔精制油中硫含量变化如图2所示。12TianjinUniversity图2预加氢催化剂硫化前后精制油硫含量13TianjinUniversity由图2可以观察到,该操作工艺中,精制油中硫含量在硫化期间最大值达到67.7ppm,停止注硫后(7小时),硫含量急剧下降,8小时后硫含量逐步稳定在0.5ppm以下,至25小时达到(0.3~0.2)ppm,并予以全面稳定。14TianjinUnive

7、rsity操作条件:P=1.4MPa,t=303℃,氢油比:131,体积空塔速度:4.7m3/h,油气分离器压力:P=3.2MPa,进料含硫:61.9ppm,精制油含硫:<0.5ppm。15TianjinUniversity(2)法国IFP连续重整装置操作概况抚顺石化公司石油三厂引进法国IFP连续重整装置的国外专利商要求预加氢开工时,先将油气分离器压力提高到1.85MPa时低温进油。然后加热炉点火,以25℃/h速度将反应器床层温度提高到200℃。此时开始注入二甲基二硫(DMDS),注硫量相当于进油量的0.2

8、%左右,同时以40℃/h的速度将反应器入口温度升到280℃。注意在硫化期间,反应器温升不得高于20℃,如无问题时可将注硫速度提高一倍。总注硫量规定为催化剂装量的5%(wt)。16TianjinUniversity当规定注硫量全部注完或循环氢气中H2S含量过高(6000ppm)时停止注硫。实际开工时硫化时间共8小时,共注入DMDS615公斤,相当于注硫量418公斤,占催化剂装量的3.8%(wt)。但由图1可看出,精

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