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1、龙源期刊网http://www.qikan.com.cn提高西北油田玉北区块钻井速度研究作者:邓炜赵斌来源:《科技创新导报》2011年第14期 摘要:新疆省和田市墨玉县以北是西北油田勘探开发的新区块,随着2010年7月玉北1井的重大油气突破,在该区块进行了大范围的钻井部署,却遇到了古近系膏盐岩的缩径卡钻和二叠系中统开派兹雷克组火山岩的垮蹋卡钻两大技术难题困绕。通过对卡钻原因的细致分析,从地质角度进行该井段岩性组合、岩石特点精要阐述,分析钻井提速方法。 关键词:西北油田玉北区块膏盐岩蠕变缩径火山岩垮蹋地质瓶颈解决方法
2、 中图分类号:TE358文献标识码:A文章编号:1674-098X(2011)05(b)-0044-02 引言 西北油田玉北区块位于新疆省和田市墨玉县以北,是中国石化集团西北油田分公司在塔里木盆地西南部的勘探新区。随着2010年7月在该区块部署的第一口风险预探井玉北1井的重大油气突破,揭开了对玉北区块的快速勘探开发的序幕。目前在该区块和邻边同时部署了大量不同性质和类别的超深井,为了加快勘探步伐,提高钻井速度,笔者作为玉北1-1井现场施工的地质工程师,大量收集了已钻邻井及周边正施工井的资料,分析认为本区块存在两
3、大地质瓶颈是钻井提速必须要解决和克服的复杂因素。 1工程施工钻遇复杂情况 1.1古近系膏岩蠕变缩径 (1)胜和2井H=1254.44+9.14m二开钻进至井深4420.66m,在井段4420.00~3989.00m进行短程起下钻作业完,下钻至井深4394.09m遇阻,多次活动无效,卡钻、钻遇含盐地层,钻具被卡死。后经过浸泡解卡剂、爆炸松扣、打捞落鱼失败的情况下被迫回填侧钻。事故耗时55.32天。(2)玉北1井H=1225.97+9.00m二开钻至井深3607.00~3690.00m多次遇到扭矩突然增大,上
4、提遇卡下放严重遇阻。后将钻井液密度由设计1.40g/cm3逐渐提高至1.70g/cm3,井下复杂情况才得到控制。(3)玉北1-1井H=1220.46+9.00m本井在钻穿古近系前,借鉴了胜和2和玉北1井经验,提前将钻井液密度由1.40上升到1.70g/cm3,但即便如此钻至井深3950.00~4010.00m,上提下放仍有频繁遇阻卡现象。井队采用增加短起下钻次数,接单根多次划眼,严密监测工程参数异常变化情况等措施,勉强控制了井下复杂情况。龙源期刊网http://www.qikan.com.cn 另外,三口井在古近系底部均钻遇视厚12
5、.00~35.00m的含盐地层,钻井液氯根由14996上升到130959mg/l,电导率60上升到150ms/cm,失水2.5上升到7.5ml。含盐地层的发育,破坏了钻井液性能的稳定性,增加了工程施工的难度,严重影响了工程进度。 1.2二叠系中统开派兹雷克组火山岩垮蹋 (1)胜和2井H=1254.44+9.14m三开钻至井深5505.00m,短起至井深5410.00m突然挂卡,倒划眼20cm泵压7上升至16MPa,扭矩300上升至500A,转盘憋死,上提185t,下砸100t未能解卡,卡点位置5420.00m。后来采用
6、小排量循环钻井液,间断活动钻具。其间又发生一次断钻具事故,只好先起出上部钻具,所幸的是最后将全部落鱼捞出,事故解处。共耗时10.12天。(2)玉北1井H=1220.46+9.00m三开钻至井深4521.00m开始出现掉块,并逐渐增多,接单根上提下放阻卡,泵压升高。下钻时多次在4521.00~4754.00m遇阻严重,划眼扭矩增大,泵压升高。逐步将钻井液密度由设计上线从1.20上升到1.35和1.40g/cm3,井下复杂情况得到控制。钻穿本组至石炭系下统卡拉沙依组井深5254.00m,下入取芯筒至4753.91m遇阻,循环期间立压18.6上升到25
7、.2MPa憋泵,活动钻具无效,卡死。后经爆破松扣、套铣、震击打捞出全部落鱼,解除事故,共耗时27.50天。(3)玉北1-1井H=1225.97+9.00m本井在钻穿开派兹雷克组前,也提前将钻井液密度由设计上限1.35上升到1.40g/cm3,但钻至本组中、下部井段4923.00~5060.00m岩屑中仍开始有掉块出现,但尚可保持钻井施工。待钻穿本组至井深5077.16m,起钻接单根时,立压突然由20上升到25MPa,转盘憋死,钻具遇卡,悬重由130t上提至170t,未能解卡,卡点位置5066.00m。后经地面泵车顶通循环,泵压32~35MPa不降
8、,排量1.0~2.3L/s,因井下出现漏失而放弃,倒扣提出上部钻具,打捞落鱼时铣管两次落井,被迫回填侧钻。事故耗时43.11天。