膨胀管长井段衬套方案设计

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1、膨胀管长井段内衬套管方案基础数据1.油井基础数据:完井日期20030110完钻井深(m)2950.00完井方法套管人工井底(m)2923.88水泥返高(m)技术套管(mm)244.48内径(mm)224.42套管壁厚(niin)10.03套管钢级套管下深(m)124.03生产尾管(mm)139.70内径124.26尾管壁厚7.72尾管钢级J55尾管深度2944.90最大井斜套补距(m)4.40油补距(m)油管规格深度名称油管根数固井质量合格备注2.待补贴井段套管接箍记录见MC-2井套管损伤检测测井解释成果报告3.

2、射孔段记录日期层位井段(m)厚度(m)孔密孔/m孔数枪型120030518延82524.7〜2526.21.501624TY102-127220030429长62871.00^2873.002.001632TY102-127320030429长62878.00~2879・001.001616TY102-127420030429长62884.00^2885.501.501624TY102-1274.措施前井身结构示意图见第七部分附图。5.历次作业史及存在的问题未提供,方案实施前甲方补充二、作业原因、目的及技术要求1

3、.作业原因:该井2003年完井,因盐池地区特殊的地质类型,整个井筒逐渐腐蚀,从2012年起腐蚀情况日趋严重。经过测井解释发现:1862.0〜1946.0m腐蚀严重形成穿孔,最大孔眼直径达到25mm;2512.00〜2520.0m内、外腐蚀同样严重,最大金属腐蚀量达到43%;2098.00〜2150.00m>2164.00〜2172.30m、2502.00〜2112.00m存在内腐蚀,最大金屈腐蚀量在20%〜45%;685.0m、852.0〜764.0m、785$〜2312.0m、2350.0〜2355.0m、24

4、07.6m、2466.00〜2522.00m外腐蚀严重。因目前全井筒存在腐蚀、穿孔,造成出砂,结垢、水泡等问题,使油井不能正常牛产,急需采取措施加以治理。1.措施目的:目前主要采取下封隔器坐封隔采的办法保证油井生产,但是由于套损严重,隔采效果不理想。需要采取一种切实有效的办法,一次作业保证油井正常生产3-5年,最大限度的恢复油井的产能。2.措施技术要求:1)全井段内衬套管,一次解决多段套损严重问题。2)内衬套管后内径为标准尺寸,作业工具为常用工具。3)措施实施后不影响后期射孔、压裂、采油等作业要求。4)措施简单有

5、效、成本低、使用寿命长。三、方案说明1.方案采用全井段内衬新套管的方式,套管与膨胀管间隔连接。内衬套管起到更新已腐蚀套管的作用,膨胀管起到悬挂和分割的作用。2.为了最大限度的保持措施后的内通径,满足后期作业的要求,所以下入的新套管釆用4吋半无接箍套管,最大内通径可以达到103.88mnio3.膨胀管间隔距离根据套管和地层情况确定,一般确定在50~100米连接一根膨胀管短节,膨胀管短节长度为2〜3米,主要起到悬挂和分割作用。4.在射孔段上下部增加两段膨胀管短节,起到密封隔采防止窜层的作用。5.全井段内衬套管位置建议

6、为650米~2930米。6.内衬套管后措施后,内径>0lOOmmo7.内衬套管后进行试压,10-15MPa,30min,ZXpWO.5MPa为合格。&施工后不需要水泥固井。9.内衬套管施工后不影响射孔作业。三、施工所需的主要设备序号名称型号规格数量1修井机XJ250修井机或60t作业机(根据甲方现场实际选用)1台套2水泥车700型(膨胀管补贴用)1台套3转盘或螺杆泵1台施工所需的工具及材料序号称名量数注备E27/E规径通个■■E器管刮个■厶4条118m115个1£6-根27只118加XmmO1X01套429套■■

7、备注L2.五、施工程序(步骤)及技术要求1.搬安修井机及施工前的准备:1)搬安前做好与作业区书面交接井的工作。设备安装时,井架与井口需垂直,指重表灵敏准确,设备、工具摆放符合要求,达到标准,自查自检达施工要求后方可开工。2)备压井液。1.拆卸采油树安装井控装置:洗井、拆缶卩的采油树、螺栓、螺母、钢圈放在一定的位置,并且清洗干净,抹好黄油待备用。按照长庆油田井控管理规定安装好井控装置,并试压检验合格。2.起管柱:用压井液循环压井后,起出原井管柱。3.按照设计方案要求洗井、冲砂至井底。4.测吸水量:依据吸水量准确确定

8、渗漏井段。5.通井、油管试压:管柱组合:①118mni通径规X3m+球座短节+073mm加厚油管,通至井底后进行循环,并投球,进行油管试压:35MPa,lOmin,Ap^O.5MP

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