300MW燃煤机组烟气脱硫系统运行调控措施

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1、第37卷第10期华电擞术V01.37No.102015年l0月HuadianTechnology0ct.2015300MW燃煤机组烟气脱硫系统运行调控措施戴林忠,朱辉,李利国,吴俊(云南华电昆明发电有限公司,昆明650308)摘要:为降低生产成本,云南华电昆明发电有限公司采取了掺烧非设计煤种的措施,脱硫系统偏离设计工况运行,脱硫效率降低,so,排放达不到新标准要求。分析了锅炉掺烧非设计煤种后对脱硫效率的影响,提出了锅炉掺烧非设计煤种期间烟气脱硫系统的运行调控措施。调控后,在机组满负荷工况下,烟气换热器漏风率<1%,脱硫效率达到95%左右,脱硫系统

2、按新标准达标排放,为企业创造了良好的经济效益。关键词:锅炉;掺烧;烟气脱硫系统;脱硫效率;SO,排放中图分类号:X701.3文献标志码:B文章编号:1674—1951(2015)lO一0040—02如值计一Ⅺ一表2锅炉设计煤种与掺烧煤种参数1机组概况云南华电昆明发电有限公司装机容量为2×300MW燃煤发电机组,采用石灰石一石膏湿法烟气脱硫(FGD)系统,脱硫系统与主机分别于2005年l2月及2006年10月同步建成投产发电。脱硫系统按GB13223-2003《火电厂大气污染物排放标准》设计、建设,由烟气系统、石灰石浆液制备系统、掺烧褐煤后烟气量较

3、大、烟气中水分较多,烟尘易黏SO,吸收系统、石膏脱水系统、废水处理系统及公用附在静电除尘器极板上,除尘效率下降,进入吸收塔系统等子系统组成。FGD系统主要设计参数见表1系统的烟尘量增加,易造成CEMS取样管堵塞、表计(BMCR为锅炉最大连续蒸发量)。测量不准。表1FGD系统主要设计参数(2)吸收塔内浆液pH值偏离控制范围。吸收项目参数塔浆液受粉尘及锅炉投油后的油烟污染,易造成pH机组耗煤(BMCR工况)/(t·h)值大幅波动;浆液黏性增大,堵塞pH在线分析仪,煤质中硫的质量分数(收到基)/%导致显示异常,最终造成吸收塔浆液pH值偏离控处理烟气量(

4、湿态、实际O2)/(Il3·h)制范围。进口SO2质量浓度(标况、干态、6%O2)/(3)吸收塔内浆液中石灰石的质量浓度偏离控fIllg/n1一、制范围。掺烧褐煤后,由于进入吸收塔的烟气粉尘脱硫效率/%量增大,粉尘随喷淋浆液回到塔内浆液中,附着在出口SO2质量浓度(标况、干态、6%O2)/CaSO3表面,降低了CaSO+O2—+cas04的反应(Illg/Ill)速率,易出现浆液中石灰石的质量浓度高但石膏结投产后,受煤炭市场变化的影响,采取大量掺烧晶差的现象。吸收塔内浆液中CaSO质量浓度逐褐煤等手段降低燃料成本,脱硫系统偏离设计工况渐升高会抑制

5、SO2+CaCOcas0+CO的反运行,平均脱硫效率仅有85%左右。2014年7月1应速率,导致脱硫效率下降;同时,CaSO黏性较大,日起执行的GB13223-2011《火电厂大气污染物排易造成浆液循环管道、喷嘴堵塞,进一步降低SO,+放标准》对脱硫系统达标排放造成了较大压力。锅CaCO3—一CaS0+CO2的反应速度,脱硫效率逐渐炉设计煤种与掺烧煤种参数对比见表2。下降,因此,浆液中石灰石质量浓度的控制至关重要。(4)烟气换热器(GGH)堵塞导致漏风率增大。2锅炉掺烧非设计煤种对脱硫效率的影响j锅炉掺烧非设计煤种后,进入GGH的原烟气量增(1)

6、烟气在线监测系统(CEMS)表计显示异常。大,水分及烟尘质量浓度增大;经过吸收塔后,由于烟气流速超过设计值,除雾器的除雾效果下降,GGH收稿日期:2015—05—28;修回日期:2015—09—22原烟侧和净烟侧受热元件均易结垢形成堵塞,使通第1O期戴林忠,等:300MW燃煤机组烟气脱硫系统运行调控措施·41·道阻力增大,原烟气漏流至净烟气的量随之增大,增在1100~1160kg/m。大GGH漏风率。(4)在机组负荷低于80%额定负荷的前提下进(5)原烟气的SO质量浓度超过系统处理能行非设计煤种的掺烧,掺烧比例随着机组负荷的增加力。锅炉掺烧高硫煤

7、后,原烟气的SO质量浓度显而逐渐降低,控制增压风机入口烟气压力在著增大,超出了吸收塔处理能力,势必造成脱硫效率一300~一200Pa,保证进入GGH的烟气量通过性能下降、排放超限。不出现明显下降。锅炉掺烧非设计煤种期间,对(6)脱硫系统设计容量不足。脱硫系统是根据GGH净烟侧、原烟侧分别按2次、1次的规律交替进锅炉设计煤种参数和GB13223-2003《火电厂大气行蒸汽吹灰(净烟侧、原烟侧每次吹灰周期控制在污染物排放标准》(s0排放质量浓度≤400mg/m)1.75h内);增加除雾器冲洗频率(每8h进行2个周进行设计建设的,由于锅炉实际燃煤明显偏

8、离设计期的冲洗,每个周期控制在1.5h内),提高除雾器除煤种(特别是硫分大幅提高)以及2014年7月1日雾效果。GGH差压升幅速率明显变

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