卧式加工中心框架铸件品质改进.pdf

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1、生产技术ProductionTechniques卧式加工中心框架铸件品质改进杨立平,李栋,刘志汉(宁夏共享模具有限公司,宁夏银川750021)摘要:介绍了一种卧式加工中心的框架铸件的品质改进过程,提供一种可以有效解决具有悬臂芯结构的框架铸件漂芯、呛火等缺陷的方法。关键词:框架铸件;悬臂结构;漂芯中图分类号:TG245;文献标识码:A;文章编号:1006-9658(2017)01-0036-03DOI:10.3969/j.issn.1006-9658.2017.01.0111铸件介绍为典型件进行品质改进。我公司生产的6000框架铸件(见图1)是卧式加工中心的重要零部件之一,

2、其铸件品质直接影响2铸件产品结构及工艺分析卧式加工中心的精度及可靠性。6000框架铸件产2.1铸件产品结构分析品信息见表1所示。6000框架整体壁厚相对比较均匀,在25mm左右,浇注过程中不易出现浇不足、冷隔等问题,但是6000框架的局部减重结构方门数量较少,顶部腰形孔面积较小,不利于砂芯的固定。见图3右端。图16000框架表16000框架产品信息产品种类型号名称材质质量/kg机床6000框架HT300360尺寸/mm主体壁厚最大壁厚图36000框架铸件减重结构长宽高尺寸/mm位置尺寸/mm位置2.2铸件工艺分析145663048526外壁63顶面6000框架铸件底部存在

3、较多的加工面,按照铸6000框架铸件结构复杂,腔体多而透孔较少,造的基本原则之一“重要加工面放在浇注位置的下铸造生产和品质控制难度大,在2015年四季度批底面”,浇注位置将铸件底部放在下型,选择铸件顶量交付阶段共计生产40件,因呛火、皮透等原因报部油槽牙子顶面作为分型面。废23件,6000框架铸件因极高的废品率被公司列为了简化操作,浇注系统采用形式最简单的封闭式浇注系统,各组员截面比1∶2.2∶0.85。最终造型工艺采用两开箱,共出五块砂芯,其中原工艺收稿日期:2016-08-04减重结构主要由NO.1#砂芯带出,NO.1#砂芯具体稿件编号:1608-1456位置见图4中

4、所示。作者简介:杨立平(1982—),男,工程师,主要从事铸造生产和工艺研究.36中国铸造装备与技术1∕2017ProductionTechniques生产技术3缺陷情况及原因分析3.1缺陷情况统计2015年四季度报废的23件6000框架铸件统计分析如表2。表2缺陷统计表废品总计皮透呛火夹砂夹渣2312812图4NO.1#砂芯(修改前)23件废品中由于漂芯导致的皮透、呛火共计NO.1#砂芯在下型中主要靠底部、左侧部芯头20件,占到总废品的87%,见表2。可见,找到漂芯定位,顶部用腰形小孔砂芯芯头定位,右侧部靠芯发生的真正原因,并提出有效的改进措施,才能显撑定位,见图5。著

5、的降低6000框架铸件的废品率。3.2铸件缺陷原因分析NO.1#砂芯在下型中主要靠底部、左侧部芯头定位,顶部用腰形小孔砂芯芯头定位,存在定位不稳的问题,工艺设计人员提出的措施是使用芯撑固定,避免出现在浇注时砂芯晃动。当进入冬季为防止气孔发生而提高浇注温度,导致芯撑融化时间提前,芯撑定位失效,由于顶面腰形孔位于砂芯的拐角,而且面积较小,不能可靠固定砂芯,最终在浇注过程中由于砂芯晃动导致呛火的发生,个别时候甚至发生漂芯导致铸件顶面皮透。图5NO.1#砂芯结构(修改前,红色面为芯头配合面)4改进措施首件生产过程中,发现此砂芯定位不是很可靠,存在轻微晃动,于是在后序的生产过程中,

6、现场4.1改动NO.1#砂芯左侧芯头要求从原设计的2个芯撑改为4个芯撑,铸件正常增加NO.1#砂芯受力面积并且将芯头上顶面生产了一段时间。在2015年四季度(冬季)为防止直接升至分型面(见图7),合箱时上型将芯头压住,气孔出现,将浇注温度整体往上调整15℃左右,皮浇注时NO.1#砂芯定位牢靠,不会发生晃动。透、呛火开始频繁出现,最终6000框架因为极高的废品率被列为典型件改进,见图6。图6出现皮透的6000框架铸件图7修改后的NO.1#砂芯结构中国铸造装备与技术1∕201737生产技术ProductionTechniques4.2改动外模芯座结构5结束语因修改NO1#砂芯

7、芯头结构,对应修改下外模机床铸件因为大部分都是承压受力铸件,由于的芯座结构。灰铸铁良好的抗压强度,整机生产厂家在设计部件4.3改进结果时会为控制部件质量而设计大量的减重结构。一2016年1-2月共计生产22件,无呛火、皮透,般情况下部件的减重结构都会考虑铸件的铸造工品质改进效果明显。而且铸件外观品质有明显改艺性,但是当部件的铸造工艺性不佳时,一定要采善,具体见图6所示。取足够把握的措施固定内腔砂芯,防止内腔芯在浇注过程中发生晃动甚至漂芯而导致的铸件呛火、皮透而报废。参考文献[1]刘喜俊.铸造工艺学[M].北京:机械工业出版社,

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