hcr在印染废水处理中的应用

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1、HCR技术在印染废水改造中的应用简介:目前,有些污水治理项目由于污染负荷的增加,导致处理设施不能稳定达标运行,或运行费用太高,严重影响企业的发展。HCR技术凭借其结构简单,安装灵活,氧的利用率高,操作管理方便等优点,必将在废水治理和改造中得到推广和应用。关键字:HCR技术印染废水  我公司是全国最大的印染生产企业之一,在生产过程中,每天都要排出10000吨左右的废水,废水中含有PVA、淀粉等浆料,分散、活性、还原、偶氮、硫化等染料,平平加、净洗剂等助剂,碱等污染物。废水的COD高达2500mg/l,而BOD只有400~500mg/

2、l,废水的可生化性较差。2002年,公司引进意大利印染废水治理技术与设备,由于设备引进后,生产环境发生很大变化,增加了新的污染源,生产过程中严抓节水降耗,致使污水的单位浓度大幅提高,污染总负荷远远超过了设计能力,使得处理设施不能达标排放。为此,我们经过近一年的摸索,调试,最后,在意方原设计的基础上,引进HCR技术,进行改造,目前出水已稳定达到排放标准。现将其总结如下。  1、原设计工艺流程及状况  1.1工艺流程    1.2参数说明  (1)整个污水处理的设计规模为15000吨/天,总装机容量1400kw。  (2)由于进水的p

3、H值很高,一般达到12以上,追加硫酸中和至7~9。  (3)调节池总的停留时间9h,为防止悬浮物沉淀,池内设有射流预曝气及搅拌装置。  (4)配水池停留时间2h,进水与回流的污泥经此池混合后,分配至三个氧化池中,此池中设有曝器搅拌装置,避免污泥沉淀,水量的大小通过闸板调节。  (5)1#、2#氧化池为氧化沟池型,水深10米,供气量12500m3/h,3#氧化池为廊道型,水深5米,供气量2160m3/h,均采用微孔曝气供氧,三个氧化池并联运行,总停留时间48h。  (6)二沉池、终沉池均为斜管式竖流沉淀池,二沉池污泥回流,终沉池污泥

4、即可回流二沉池,也可直排污泥浓缩池。  1.3运行状况  整个工程以好氧生化处理为主,运行发现,微孔曝气器的曝气效果良好,气泡大小均匀,在水面上形成一层薄薄的微泡,加上池体较深,因此氧的利用率较高;HVTURBO鼓风机的自动化程度高,风机的风量通过DO自动探测仪进行自动调节,可有效的节约电能;推进器的推力大,使废水在池内的流速快,循环量大,进入的高浓度废水瞬间即被稀释,显示出其较高的耐冲击负荷能力。调试两个月后,在水量不满负荷的情况下,出水COD基本稳定在500mg/l左右,月运行数据统计如下:  3月份污水处理运行统计表    

5、                                        2003年4月2日  COD  进水2146.4  出水516.8  SV指数  平均36%  水量  224424m3,平均7480.8m3/d,  6月份以后,随着公司蜡印产品产量的提高以及新车间的投产,总水量超过10000吨,COD达到2500mg/l,甚至更高,整个处理系统出现超标,氧化池内几乎监测不到溶解氧,微生物的数量和活性均大大降低。月运行数据如下:  10月份污水处理运行统计表                              

6、                     2003年11月2日  COD  进水2498  出水744  SV指数  sv%=35  水量  进水251916m3,平均10496m3/d  经过近5个月的调试,我们尝试在不同污泥浓度(SV%在15~50%之间)下处理10000~11000吨/天的废水,结果皆因装机容量小,曝气量不足,导致氧化池内没有充足的溶解氧,微生物数量少,活性低,起不到好氧生物降解污染物的目的,因此系统不能稳定达标。当然我们也从中得到一些启示:  (1)曝气用耗电量与COD的去除率在一定范围内成正比。通过对运行

7、数据进行分析,不论是达标,还是在超标,其比值皆接近1,此比值比气水比更准确,使用。这个比值为我们选择HCR工艺,计算装机容量提供了依据。  (2)在好氧前设置水解酸化工艺,对降低色度、去除COD,效果均相当明显,我们曾用一条氧化沟作为水解酸化处理,水力停留时间24h,结果COD的去除率平均26.6%,色度平均去除率60%。  (3)直接用好氧生化处理高浓度(COD2000mg/L以上)的印染废水,出水可以降到500以内,但一般色度仍较高。  (4)采用清浊分流,单独治理,更有利于降低处理成本,稳定运行。我们将蜡印废水单独预处理,在

8、不增加整体处理成本的前提下,可将废水的COD由20000~30000mg/l一步降到300~500mg/l,既稳定整个系统的处理负荷,又能将蜡脂部分回用于生产。退浆、煮练产生的高浓度废水(COD20000~30000mg/l)一步降到7000~80

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