炼油废水运行方式改进分析论文

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1、炼油废水运行方式改进分析论文摘要:为扩大废水处理规模及适应来水水质波动大的变化,改变炼油废水的“老三套”运行方式,在其原有的基础上增建一套鼓风曝气池和一套淹没式生物池。提高COD、NH3-N的去除率,COD总去除率达76%,NH3-N总去除率也有所提高。适应于炼油废水“老三套”改进或扩建。关键词:老三套二级生化淹没式生物膜法0概况九江石化总厂炼油厂是以石油炼制为主的燃料型企业,原拥有加工原油能力250万吨/年,炼油废水采用“老三套”(隔油浮选表曝)法处理,设计处理能力500t/h。随着加工原油品种的变化.freelg/l,二级表曝池污泥浓度控制在3000~4000mg/l。主要构筑物设计参

2、数如下:表曝池:Φ17000×4300/间,沉淀区容积198m3,曝气区容积616m3,回流比4:1,充氧3.7~59kg/h,一级表曝和二级表曝各4间。淹没式生物膜曝气池:单廊道(L×B×H)65×2.5×5,有效容积10000m3,内装D-2型软性纤维填料,采用微孔管曝气,两台D150-51型鼓风机,空气流量150m3/min,风压49KPa,功率200Kg/l,扩建后的曝气池和二沉池作为二级生化,污泥浓度控制3000~4000mg/l。,并且将部分出水回流至淹没式生物曝气池,实现废水处理量增大一倍,设计处理能力1000t/h。扩建构筑物设计参数如下:曝气池:单间(L×B×H)3800

3、0×6700×5000,三台D60-82型鼓风机型号,空气流量60m3/min,风压68.6KPa,功率110K3/h,2台。2、生物膜的培养及驯化二级表曝出水含有微生物菌种,因此挂膜直接利用二级表曝出水,为缩短挂膜时间,从生化池里倒进活性污泥。在挂膜初期,由于生物膜不厚,尽量减少鼓风,避免生物膜脱落,一般控制DO在1.0mg/l以下,二个月后,引进少量工业废水进行驯化。3.运行分析表二:历年运行数据统计表由表二可知,“老三套”改扩建后,COD去除率达76%,NH3-N去除率达46%,酚去除率达96%。96年出水综合合格率为89.6%,97年出水综合合格率为90.09%,99年出水综合合格

4、率为94.84%。出水综合合格率逐渐提高。具体分析如下:3.1A流程运行分析根据运行效果来看,当COD负荷控制在0.20~0.52kg/kg.d时,生化COD去除率为60%左右,亦即COD控制在360~850mg/l时,COD出水在100~280mg/l,而COD负荷控制在0.60~1.0kg/kg.d左右,COD去除率为48%。分析其主要原因:由于一级表曝容易受酚、高NH3-N的负荷冲击,其中含酚废水酸性大,一级表曝污泥流失严重,该一级表曝仅相当于缓冲作用,COD的主要去除能力集中在二级表曝上。因此A流程不耐COD负荷冲击,97年7月COD仅遭受一次COD负荷冲击,COD达2152mg/

5、l,结果整个出水合格率仅为4.8%。且生化对NH3-N的去除作用不甚明显,仅靠淹没式生物膜法去除,而生物膜法去除氨氮仍偏低,主要原因:(1)脱氮靠纤维填料表面、中部、内部形成微A/O或A2/O作用来完成。(2)由于二级生化水力停留时间短,造成进入生物膜曝气池COD/NH3-N的比例不稳定,NH3-N去除能力偏低。(3)由于处理水量低于设计值,原设计生物膜法气水比偏大,造成系统DO偏高。3.2B流程运行分析由表三可知:COD的去除集中在二级生化和生物膜法上,由于处理水量未达到设计标准,故一级生化水力停留时间较长,一级去除率达34.7%,相对减轻了后续处理的负担,增强了整个系统抵御COD负荷的

6、冲击,99年9月COD达2600mg/l,结果COD出水合格率为89%。处理NH3-N的能力集中在生物膜法上,处理NH3-N的能力也有所提高,主要原因:(1)部分出水回流至生物膜曝气池,既改善了进水水质,维持生物膜曝气池的生态系统平衡,又保证了出表三:99年Ⅱ流程运行数据水水质;(2)气水比控制在7.5:1。而一级生化和二级生化的NH3-N不降反而升,可能是进入系统中的有机氮被降解为NH3-N。酚的处理能力相对较稳定。4、亟待完善的地方4.1由于NH3-N的去除仅靠生物膜表面、中部、内部形成微A/O或A2/O作用来完成,缺乏厌氧、缺氧、好氧的大环境。可根据现有的条件,将淹没式生物膜法改为A

7、/O生物膜法运行,提高NH3-N的去除率。4.2由于二沉池表面浮油不能完全通过刮沫机撇除,油进入淹没式生物膜曝气池,加速生物膜的脱落,影响出水水质。4.3由于剩余污泥出路的问题,导致二级生化有时有大块污泥上浮,影响处理效果。

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