糯扎渡水电站泄洪洞混凝土温控施工工艺

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1、第43卷第4期人民长江Vo1.43,No.42012年2月YangtzeRiverFeb..2012文章编号:1001—4179(2012)04—0059—03糯扎渡水电站泄洪洞混凝土温控施工工艺阮征,张国锋,薛晓华(长江勘测规划设计有限责任公司工程建设与监理公司,湖北武汉430010)摘要:糯扎渡水电站泄洪洞前期混凝土浇筑发生贯穿性温度裂缝后,通过采用中热水泥取代硅酸盐水泥、优化混凝土配合比和“差异化”通水冷却等措施,即在混凝土升温过程中产生压应力的时段,通大流量低温水,以加快混凝土降温速度,尽可能降低混凝土温度峰值;在混凝土温度峰值过后的降温阶段,为防止通水降温与表面自然降温叠加

2、导致降温过快,而使混凝土产生开裂,严格控制降温速率,适度提高水温和降低流量,使后期浇筑的右岸泄洪洞抗冲耐磨混凝土未产生裂缝。其具体做法可供同类工程参考。关键词:抗冲耐磨混凝土;温控防裂;通水冷却;泄洪洞;糯扎渡水电站中图法分类号:TV431文献标志码:A糯扎渡水电站位于云南省澜沧江干流,电站装机同季节(雨季和旱季)和不同小区域气候环境(洞内和容量5850MW。河道左右岸各布置1条泄洪洞,洞长洞外),设计规定容许混凝土内部最高温度旱季(4—分别为956m和1076m,最高运行水头为125.6m,1O月)为45oC,雨季(11~3月)洞内40℃、洞外36。【二。最大泄洪流速为47m/s,

3、具有“高水头、高流速、大泄(3)混凝土内外温差不大于20c《=,浇筑温度不大量”等特点。于19oC。泄洪洞无压段及出口明渠底板和边墙采用C啪552前期浇筑及裂缝成因分析(工程初期采用c。。55)抗冲耐磨混凝土。澜沧江下游属亚热带气侯,全年分雨、旱两季。太2.1前期浇筑与温度裂缝情况阳紫外线强,雨水蒸发量大。工区多年平均气温工程初期,选用普洱天壁P.I42.5硅酸盐水泥、混21.7c【=,全年日昼温差较大,日温差不小于20~(2的平凝土设计强度等级C。。55、机口温度16℃的混凝土,在均天数占58.8%。气温连续1~3d骤降大于5℃的左岸泄洪洞无压段进行浇筑。浇筑分仓长度15m,泵次数

4、最多月份发生在5,11月,分别约占总次数的送入仓,坍落度为l2~14cm,按设计规定对混凝土表45.5%和18.2%。面采用了保温措施。施工完毕后,监测到混凝土内部(中间部位)最高l温控设计标准温度为65℃,内外温差高达4OqC。收仓后一周内,发(1)温控的设计值见表1。现每个浇筑块产生了1~2条贯穿性温度裂缝。表1抗冲耐磨混凝土温控设计值2.2混凝土内部温度状况强度弹性模量/(×10MPa)极限拉伸值/(×.10一)绝热温升/(℃)自生体积收缩/施工期间,将电阻式温度传感器埋设在混凝土浇等级7d28d90d7d28d90d三级配二级配(×10一)筑仓的中部区域,浇筑仓混凝土厚度为1

5、.5m,传感器埋深分别0.25,0.75m和1.25m。(2)容许最高温度。泄洪洞抗冲耐磨混凝土按不c。55抗冲耐磨混凝土内部温升历时曲线如图1,收稿日期:2011—11—20作者简介:阮征,男,工程师,从事水利水电工程建设监理工作。E—mail:945956080@qq.corn60人民长江测温数据特征值见表2。3施工方案优化一U3.1用中热水泥取代硅酸盐水泥。一\采用优质中热水泥、高效减水剂并优化混凝土配赠合比,减少水泥用量。前期,左岸泄洪洞采用普洱天壁P.I42.5硅酸盐水泥,混凝土水化热较高,后改用祥云中热42.5硅酸盐水泥。图1c。55混凝土(P.I型水泥)温升历时曲线3.

6、2优化混凝土配合比表2混凝土内部测温数据特征值通过选用中热水泥、高效减水剂,降低混凝土坍落度,提高粉煤灰掺量比例及充分利用混凝土后期强度,对混凝土配合比进行了优化。优化前后的混凝土配合比比较见表3。优化后的混凝土配合比,水泥用量相对减少了83kg/m,用水量减少了27kg/m。表3优化前C55与优化后C55混凝土配合比经对温升历时曲线和数据特征进行分析,泄洪洞坍落度水胶粉煤灰/砂率/减水剂日l气剂/项目抗冲耐磨混凝土内部温升有如下特点:Ilm比%%%%水水泥粉煤灰砂小石中石优化前14—160.3715381.20.005l3831756697573573(1)内部温度峰值高,中部区域

7、达65.25℃,混凝优化后5—70.3820340.80,0091I】23465672520780土水化热温升达42.75℃。(2)升温快,平均每天达18℃,出现温度峰值历3.3采用预冷混凝土时仅为1.5—2.6d,峰值过后开始降温,平均每天为1.92℃。为了控制浇筑温度,对混凝土拌和楼的制冷系统(3)混凝土中心温度峰值与建基面岩体温度(地进行了升级改造,提高了制冷能力,改造后混凝土拌和温按24%计算)之差达41.25qc,与洞内月平均气温楼出机口温度可按

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