#1机b级检修汽机化学专业检修交待

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1、设备检修交待书#1机组第一次B级检修专业:汽机化学检修单位山东电建建设集团有限公司、设备维护部系统或设备名称汽机、化学系统设备本次检修共有检修项目352项,其中标准项目335,非标准项目12项,技改项目6项,反措项目16项;共有质检项目158项,其中W点30个、H点66个;共有三级验收项目338项,其中分段验收项目:66项,零星验收项目:130项。检修中进行的主要工作:一、汽机检修1、对高中低压缸解体检修,高中低压内、外缸结合面严密性检查、水平测量,ⅠⅡ低压内缸缸面铲平;径向汽封间隙进行了测量调整,汽封间隙调整至标准值低限0至-0.10mm;轴向间隙测量,持环挂耳、内缸挂耳膨胀间隙测量

2、调整,间隙均在标准范围内;滑销系统检查、清理、测量、调整检修,间隙均在标准范围内;汽缸瓦窝测量调整,瓦窝中心均在标准范围内。2、高中低压缸持环、隔板喷玻璃珠清理检查,化学监督并验收合格。3、高中压低压转子弯曲测量、端面瓢偏及轴颈椭圆度不柱度测量以及转子检查喷珠清理,化学监督并验收合格,高中压转子返厂检修,,对转子弯曲部位进行了车削加工,并做高速动平衡,围带错口加工处理,轮盘瓢偏车削加工。4、轴系中心:修前测量轴系全实缸、半实缸中心,修后测量调整全实缸中心数据,并验收合格。5、轴承检修:对#1-6轴承解体检查,间隙紧力测量调整,轴瓦垫铁研磨,接触点分布均匀,接触面积≥70%,对轴瓦五金进

3、行了着色检查,未发现划痕、碎裂、脱胎现象并验收合格;6、滑销系统检修:对高中、低压缸滑销系统清理检查,间隙测量,均符合标准要求;7、A、B汽泵组检修更换了B汽泵驱动端及非驱动端机封。对B汽泵驱动端、非驱动端轴瓦及推力瓦进行了检修,间隙紧力测量,均在标准范围内。更换了A、B汽泵卸荷水、平衡管法兰垫片,泵壳放气门,中间抽头放气一、二次门,压力表活节头。对A汽泵芯包、A、B汽前泵整体返回厂家检修。将A、B汽泵、汽前泵入口滤网进行了清理,同时加装了滤网放水二次门,并对机封磁性滤网,换热器等进行了清理、打压。更换了入口管安全阀及带压堵漏的管道。8、电泵组检修更换了电泵泵驱动端及非驱动端机封。对B

4、汽泵驱动端、非驱动端轴瓦及推力瓦进行了检修,间隙紧力测量,均在标准范围内,未发现异常。更换暖泵一、二次门,电泵底部放水一、二次门。入口滤网放水一次门更换并加装二次门,入口滤网清理。密封水滤网清理,密封水滤网前后隔离门检查。密封水冷却器清洗打压;压力表活结更换;压力表校验。对液力耦合器油滤网、润滑油冷油器、工作油冷油器进行了清理。电前泵整体返回厂家检修,入口滤网放水一次门更换并加装二次门,密封水冷却器清洗并打压,密封水滤网清理。密封水滤网前后隔离门检查。入口滤网清理。压力表活结更换;压力表校验9、#1-3高压加热器检修对#1-3高加打开人孔门检查检修,打1.5倍工作压力打压试验并验收合格

5、。更换了#1-3高加人孔门垫片,螺栓紧固。对#1-3高加安全阀排气管放水管道从有压放水改造至无压放水。同时对筒体焊缝,弯头、管座进行了金属监督。10、除氧器检修对除氧器打开人孔门检查检修,未发现异常;对内部除氧板等部件进行了除锈处理。11、#5-8低压加热器检修对#5-6低加打开人孔门检查检修,打工作压力1.5倍试验合格,未发现异常。将轴封溢流管道安装至#8B低加蒸汽入口处。对#8B低加脱落护板进行了修复。同时对#5、6低加筒体焊缝,弯头、管座进行了金属监督。12、凝汽器检修对凝结器管束进行了清洗检查,并对凝结器进行了注水查漏,未发现管束及管板漏点。对凝结器人孔门进行了加装锌板改造。1

6、3、高、低压扩容器检修,未发现异常。14、凝结水系统设备检修对A、B凝泵轴承室润滑油清理换油,冷油器打压,更换无泄漏机封;密封水滤网清理及前后活结消漏。压力表校验。A、B凝泵入口滤网清理,入口门重新定位检查严密性,出口逆止门解体检查无异常,更换出口门。15、真空系统设备检修对A、B、C真空泵解体大修,更换了B、C真空泵叶轮,间隙测量,轴向重新定位,入口滤网、冷却器清理,分离水箱补水减压阀更换,自动补水阀解体检查清理,分离水箱清理,出口逆止门检查,入口逆止门检查,压力表校验。16、循环水系统设备检修对B循泵解体大修,轴承间隙测量,对轮找中心,更换了上、中、下轴承,对泵筒进行防腐刷漆;A、

7、B循泵电机自冷水滤网清理,盘根更换,自动排气阀检查清理,压力表校验。17、凉水塔检修对凉水塔水池进行了清淤,配水管检修,发现东南内侧配水管裂纹,长度500mm左右,对其进行修复加固,喷嘴进行检查,共更换了58只喷嘴,并对虹吸罩进行检查,更换水塔全部填料,拦污栅检查。18、闭式水系统设备检修A、B闭式泵解体大修,驱动端及非驱动端轴承、机封进行了更换,中心测量调整,出口逆止门解体检查,板式换热器清理。19、开式水系统设备检修A、B开式泵解体大修,驱

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