《伺服与运动控制》技术答疑

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1、《伺服与运动控制》技术答疑2013年4月李方园【问题1】什么是编码器的长线驱动?普通型编码器能否远距离传送?请举例说明。【解答】长线驱动也称差分长线驱动,5V或TTL的正负波形对称形式,由于其正负电流方向相反,对外电磁场抵消,故抗干扰能力较强。普通型编码器一般传输距离是100米,如果是24VHTL型且有对称负信号的,传输距离300-400米。图1所示为Hlperface编码器的长线驱动接线示意,表1为其端子定义。图1编码器的长线驱动接线示意表1编码器端子定义【问题2】增量型编码器和绝对型编码器有何区别?做一个伺服系统时怎么选择呢?【解答】常用的为增量型

2、编码器,如果对位置、零位有严格要求用绝对型编码器。伺服系统要具体分析,看应用场合。测速度用常用增量型编码器,可无限累加测量;测位置用绝对型编码器,位置唯一性(单圈或多圈),最终看应用场合,看要实现的目的和要求。【问题3】选用绝对型编码器应注意哪些事项?【解答】A.机械部分:1.测长度还是测角度,测长度如何通过机械方式转换(在上面有一些介绍,如不清楚可来电讨论)。测角度是360度内(单圈),还是可能过360度(多圈)。生产过程是一个方向旋转循环工作,还是来回方向循环工作。2.轴连接安装形式,有轴型通过软性联轴器连接,还是轴套型连接。3.使用环境:要注意粉

3、尘、水气、震动、撞击。B.电气部分1.需要确定连接的输出接收部分是什么。2.需要确定信号形式。3.需要确定分辨率要求。4.需要确定控制要求。【问题4】一个圆盘,分50个点,要实现定位控制,转速很慢,是要用到绝对型编码器吗?怎么找原点呢?50个位置定位是360度均匀等分吗?【解答】绝对编码器的编码都是2的幂次方,没有360度均匀50等分的,要近似,看精度要求有多高,选多高线数的编码器,如果精度要求不是太高的话,用8位256线的就可以了。编码器的每个位置都有唯一编码,编码为零的就可以作为零点,也可以任意位置定义为零,其他位置与其比较计算。如果可以用参考点的

4、话,也可以用增量式的,因速度慢,应该选3000线或以上的,每圈一个零位。【问题5】光电编码器、光学电子尺和静磁栅绝对编码器的优缺点是什么?【解答】光电编码器:1、优点:体积小,精密,本身分辨度可以很高(目前我公司通过细分技术在直径φ66的编码器上可达到54000cpr),无接触无磨损;同一品种既可检测角度位移,又可在机械转换装置帮助下检测直线位移;多圈光电绝对编码器可以检测相当长量程的直线位移(如25位多圈)。寿命长,安装随意,接口形式丰富,价格合理。成熟技术,多年前已在国内外得到广泛应用。2、缺点:精密但对户外及恶劣环境下使用提出较高的保护要求;量测

5、直线位移需依赖机械装置转换,需消除机械间隙带来的误差;检测轨道运行物体难以克服滑差。光学电子尺:1、优点:精密,本身分辨度较高(可达到0.005mm);体积适中,直接测量直线位移;无接触无磨损,测量间隙宽泛;价格适中,接口形式丰富,已在国内外金属切削机械行业得到较多应用(如线切割、电火花等)。2、缺点:测量直线和角度要使用不同品种;量程受限制(量程超过4m,生产制造困难价格昂贵),不适于在大量程恶劣环境处实施位移检测。静磁栅绝对编码器:1、优点:体积适中,直接测量直线位移,绝对数字编码,理论量程没有限制;无接触无磨损,抗恶劣环境,可水下1000米使用;

6、接口形式丰富,量测方式多样;价格尚能接受。2、缺点:分辨度1mm不高;测量直线和角度要使用不同品种;不适于在精小处实施位移检测(大于260毫米)。【问题6】图2所示的FTC-30数控车床在加工过程中出现414#、410#报警,动力停止。关闭电源再开机,X轴移动时机床振颤,后又出现报警并动力停止。请问该如何处理?图2FTC-30数控车床【解答】查系统维修手册,报警信息为伺服报警、检测到X轴位置偏差大。根据现象分析,认为可能有以下原因:(1)伺服驱动器坏;(2)X轴滚珠丝杠阻滞及导轨阻滞。针对原因(1),调换同型号驱动器后试机,故障未能排除。针对故障(2)

7、,进入伺服运转监视画面,移动轴观察驱动器负载率,发现明显偏大,达到250%-300%。判断可能为机械故障。拆开X轴防护罩,仔细检查滚珠丝杠和导轨均未发现异常现象。机床X轴水平倾斜45º安装,应有防止其下滑的平衡块或制动装置,检查中未发现平衡块,但机床说明书电器资料,显示PMC确有X轴刹车释放输出接点,而对比同型机床该接点输出正常。检查机床厂设置的I/0转接板,该点输出继电器工作正常,触点良好,可以输出110V制动释放电压。据此可断定制动线圈或传输电缆有故障。断电后,用万用表检测制动线圈直流电组及绝缘良好,两根使用的电缆中有一根已断掉。更换新的电缆后开机

8、试验,一切正常。此故障虽然是有系统报警,但直接原因却是电缆断线。这一故障并不常见机床厂家在安装

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