燃煤催化技术

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1、燃煤纳米催化剂在SG-1025/17.5-M4010锅炉试验应用安徽皖能电力运营检修有限公司薛小超摘要:本文介绍了燃煤纳米催化剂的作用机理,及在安徽华塑热电厂2×300MW机组锅炉试验情况,详细介绍了在SG-1025/17.5-M4010锅炉上的试验方法,,通过经济分析表明该催化剂能够稳定锅炉燃烧,达到了节煤,提高热效率、降低氮氧化物排放的显著效果。还有效的降低了SO2的排放。关键词:燃煤纳米;锅炉节能;减排;引言我国是一个产煤大国,同时也是一个用煤大国,建国以来,煤炭在我国一次能源消费构成中占75%左右,预计到2050年这一比例仍将高达50%以上。在一个较长的时期内,煤

2、炭仍将是我国能源中最主要的角色。建设资源节约型,环境友好型社会是我国现阶段的一项长期的任务,因此合理利用煤炭资源,提高煤炭的燃烧效率,不仅具有较高的经济效益,同时也具有重大的社会意义。研究对高效燃烧、低负荷稳燃、低污染、防止结渣与高温腐蚀这五个方面的问题都有益的燃烧方式,具有十分重要的意义。因此如何提高资源利用率、减轻环境污染,除尽力改造燃烧装置及工艺参数外,还需更有效的燃煤催化产品。燃煤纳米催化剂,是利用生产纳米粉体材料的经验,运用纳米技术开发出来的一种全新产品;是纳米材料成功应用到产品中的典范,是高新技术服务于传统产业的又一大成果。该产品既节能又环保,使用工艺方法简单

3、,节能、环保效果优良。1、燃煤纳米催化剂基本概况:燃煤纳米催化剂突破了以往燃煤催化助燃所使用的手段,利用纳米微粒的量子尺寸效应、小尺寸效应、表面效应等特性,运用纳米表面处理技术、纳米分散技术、纳米结构组装技术,由纳米结构组合产生新的效应。添加燃煤纳米催化剂的煤炭,在燃烧过程中,由于多种纳米微粒的量子尺寸效应、表面效应等特性的多种协同作用,促使燃烧过程的活化能降低、大分子有机物裂解加速,有效富集氧,使其快速而又充分的燃烧,降低了废气排放量,从而达到节煤、提高热效率的显著效果;同时,由于催化产生的通道可使二氧化硫与灰分中的RO、R2O相在原位快速反应,形成稳定的硫酸盐而被固化

4、,有效的降低了二氧化硫的排放;因其着火点的降低和用风量的大幅度降低,氮氧化物在燃烧过程中的生成量也明显减少。2、机组概况安徽华塑股份有限公司热电厂2×300MW机组锅炉采用上海锅炉厂生产的型号为SG-1025/17.5-M4010锅炉,此锅炉效率设计为93%,空气过剩系数1.25,烟气氧量3.5%,锅炉额定蒸发量946.5t/h,锅炉额定蒸发压力17.4MPa,排烟温度125℃,锅炉原煤耗量125t/h,尾排风量209120m3/h,原烟气二氧化硫浓度818mg/Nm3,排放烟气二氧化硫浓度19mg/Nm3,原烟气氮氧化物浓度350mg/Nm3,排放烟气氮氧化物浓度114

5、mg/Nm3。3、原燃材料现状燃料采用淮北矿业集团的烟煤,原煤工业分析如下:①全水分:6.62﹪②挥发分:25.74﹪③灰分:2.61﹪④硫分:0.31﹪⑤低位发热量:5204KCal/kg原煤在铁路码头堆场经过链斗取料机取料后,由输送皮带经计量进入煤磨磨头原煤仓,输送带宽度1200mm,煤层厚度150mm,输送煤量800t/h,煤磨规格ZGM80—Ⅱ,煤粉细度(R90)≤25%。5、试用条件为能较准确地考察燃煤纳米催化剂对试验锅炉的节煤及SO2、NOX减排效果,参与试验双方均应尽可能地使试验在下列技术条件下进行。稳定的生产周期:即要求试验期间锅炉的运行负荷应相对稳定。双

6、方确定排污量。双方在锅炉运行期间确认好排污量,基本做到在相同的工况下排污量相同。确认主给水温度。添加燃煤纳米催化剂前后,主给水温度应基本一致,温差控制在±5℃范围内。确认母管压力。添加燃煤纳米催化剂前后,母管压力要做到基本相同,压力平均值控制在在±0.1MPa范围内。确认主蒸汽温度。添加燃煤纳米催化剂前后,主蒸汽温度控制在±2℃范围内。主要计量设备的校对。事故放水阀、主蒸汽流量计、煤计量设备、母管压力表、进水温度计、蒸汽温度计等等有关影响实验的二次表校对确认后,双方不再调整。稳定的锅炉运行工况:即要求试验期间锅炉的负荷,入炉煤的煤质、细度等尽可能地一致。必要的数据采集与统

7、计:每隔一小时记录锅炉运行参数,包括每班入炉煤量、产汽量、发电量、过热蒸汽平均压力与平均温度、锅炉进水的平均压力与平均温度、燃煤纳米催化剂耗量。并注意观察记录每天锅炉的平均炉温炉渣及飞灰排放量、排烟温度。记录锅炉用风量、过剩空气系数等等。必要的样品采集、制样与分析检测:包括入炉煤的采集、制样与分析检测和烟气SO2、NOX浓度检测。6、设备改造安徽华塑股份有限公司热电厂,原煤进场后堆放于原煤大棚,使用时,用斗轮给料机经原煤输送带,经输煤皮带送入原煤仓,经中速磨粉磨后,进入煤粉仓备用安装专用喷洒装置。喷洒设备不需要对原生产设备进行

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