干熄焦技术发展趋势.doc

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1、-、国外干熄焦最新技术及发展趋势(一)干熄焦工艺发展概况干法熄焦简称干熄焦(CDQ),是相对于湿熄焦而言的采用惰性气体熄灭赤热焦炭的一种熄焦方法。干熄焦能凹收利用红焦的显热,改善焦炭质量,减轻熄焦操作对环境的污染。干熄焦起源于瑞士,最早的干熄焦装置是1917年瑞士舒尔查公司在丘里赫市炼焦制气采用的。20世纪30年代起,前苏联、德国、日本、法国、比利时等许多国家也相继采用了构造各异的干熄焦装置。干熄焦装置经丿力了罐室式、多室式、地下槽式、地上槽式的发展过程,由于处理能力都比较小,发生蒸汽不稳定、投资大等因素,这一技术长期未得到

2、发展。到了20世纪60年代,前苏联在干熄焦技术工业化方面取得了突破性进展,在切列波维茨钢铁厂建造了带预存室的地上槽式干熄焦装置,处理能力达到52-56t/ho这种带预存室地上槽式干熄焦工业装置解决了过去干熄焦装置发生蒸汽不稳定等问题,实现了连续稳定的热交换操作。20世纪70年代,全球范围内的能源危机进一步推动了干熄焦技术的发展。日本首当其冲,在能源短缺、节能呼声高涨的背景下,从前苏联引进干熄技术和专利实施许可,经过消化移植,在大型化、自动化和环境保护措施等方面有所发展。到了20世纪90年代,日本建成投产了单槽处理能力为56-

3、200t/h的多种规模的干熄焦装置39套,干熄焦率约占日本高炉焦用量的80%,是干熄焦装置应用最多的国家之一。目前,日木新日铁、NKK、德国蒂森•斯梯尔•奥托公司在干熄焦技术上处于领先水平。这些公司在扩大干熄焦装置能力、改善冷却室特性、热平衡、物料平衡、自动化、环保等方面实现了最佳化设计,其处理能力和装置的先进性远远超过前苏联,并形成了各自的特点,见表1。表1乌克兰、日木、德国干熄焦技术对比表除前苏联、日本、徳国拥冇干熄焦装置外,印度、韩国、波兰、罗马尼亚、巴西、土耳其、尼日利亚和我国都相继建成了干熄焦装置。(二)工艺技术特

4、点与常规湿法熄焦相比,干熄焦主要冇以下三方面特点。1、回收红焦显热出炉红焦显热约占焦炉能耗的35%-40%,干熄焦可冋收80%的红焦显热,平均每熄It焦炭可回收3.9-4.0MPa>450°C蒸汽0.45・0.55t。据口本新口铁对其企业内部包括干熄焦、高炉炉顶余压发电等所有节能项目效果分析,结杲表明干熄焦装置节能占总节能的50%o可以说,干熄焦在钢铁企业节能项目屮占冇举足轻重的地位。2、改善焦炭质量干熄焦与湿熄焦相比,避免了湿熄焦急剧冷却对焦炭结构的不利影响,其机械强度、耐磨性、真比重都有所提高。M40提高3%-6%,M1

5、0降低0.3%-0.8%,反应性指数CR1明显降低。冶金焦炭质量的改善,对降低炼铁成本、提高生铁产量、高炉操作顺行极为有利,尤其对采用喷煤技术的大型高炉效杲更加明显。前苏联大高炉冶炼表明,采用干熄焦炭可使焦比降低2.3%,高炉生产能力捉高1%-1.5%0同时在保持原焦炭质量不变的条件下,采用干熄焦可扩大弱粘结性煤在炼焦用煤中的用量,降低炼焦成本。两种熄焦方法焦炭质量指标对比见表2。表2干熄焦工艺和湿熄焦工艺焦炭质量对比3、减少环境污染常规的湿熄焦,以规模为年产焦炭100万吨焦化厂为例,酚、氤化物、硫化氢、氨等有毒气体的排放量

6、超过600t,严重污染大气和周边环境。干熄焦则由于采用惰性气体在密闭的干熄槽单位:kg/h(三)国外干熄焦工艺的最新技术及发展趋势随着干熄焦技术的推广应用,干熄焦设备的高效化、大型化成为20世纪80年代中期以來的发展趋势。建设大型干熄焦装置,具冇占地面积小、降低投资和运行费用、生产操作、口动控制、维修与管理简便、劳动生产率高等优点。20世纪80年代中期以来,日本相继开发设计并建成了单槽处理能力分别为110t/h、150t/h、180t/h、200t/h以上的大型干熄焦。干熄焦单槽处理能力按焦炉组生产规模确定,以一套配置,不配

7、备备用干熄焦装置,当干熄焦装置检修时,启用湿法熄焦。干熄焦大型化带来了工艺技术和装备的一系列改进,使干熄焦技术发展到一个新的水平。主要的改进措施如下:1、装料装置的改进提高干熄焦处理能力,不是单纯加高干熄槽高度,而是采取加大直径来增大干熄槽容积,选择合理的高径比H/D,使投资要经济一些,结构要紧凑-些。但随着干熄槽直径的加大,槽内面料偏析而更加不均匀。针对这个问题,在装料装置溜槽的底I」设置一个布料料钟,不仅解决了装料偏析,同时由于布料均匀使冷却气体分布均匀,通过焦层阻力减小,使焦炭冷却速度也较为一致。因此,使冷却气体循环量

8、下降200-300m3/t,从而降低了循环系统的动力消耗。2、实现连续排焦前苏联和日本以前的设计,都是采用间歇排焦,即用多道闸门交替开闭或振动给料器与多道闸门组合方式,这种排焦装置的结构和程度控制较复杂,且还造成干熄焦槽内温度压力频繁波动。日本新日铁对此进行了改进,采用电磁振动给料器和旋转

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