本次炉龄较低的原因分析.doc

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1、本次炉龄较低的原因分析本次转炉炉龄使用644炉次,炉龄较低,经分析有以下几个方面的原因:1、出钢温度高(1)由于铁水供应不充足,不能连续生产,转炉停炉以后重新开炉需较高出钢温度,连铸前三炉出钢温度均在1770-1810之间。(2)废钢供应不能保证,转炉冶炼过程温度偏高。(3)连铸中包温降大,对转炉氮后温度要求较高,从而必须提高出钢温度。2、铁水硅偏高(1)吹炼前期,炉渣碱度低,含二氧化硅的酸性渣对炉衬侵蚀严重。(2)铁水硅高,渣量大,对炉衬的侵蚀冲刷严重。3、溅渣护炉效果差(1)氧气切断阀、调节阀漏气,溅渣护炉过程混有氮气。(2)转炉炉渣不能分析

2、,无法为护炉提供数据。(3)缺少含氧化镁的造渣材料(轻烧镁球、轻烧白云石),无法保证渣中氧化镁含量。4、氧枪与炉型的不匹配氧枪与炉型的不匹配,导致炉底上涨,反应空间上移。1、停炉时间长由于不能连续生产,转炉忽开忽停,造成溅渣层及镁碳砖冷热交替易剥落。2、炉帽砖质量在转炉吹炼过程中,由于各部位条件不同,应砌筑不同材质、不同级别的镁碳砖,这就是所谓的综合砌炉。炉口炉帽应砌筑具有较高热震性,抗渣性、耐熔渣和高温炉气冲刷的镁碳砖。转炉车间2011-8-29

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