六西格玛管理在降低炼钢连铸漏钢率实践

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1、六西格玛管理在降低炼钢连铸漏钢率实践摘要六西格玛管理方法是一种基于统计技术的过程和产品质量改进方法,进化为组织追求精细治理的理念。本文在阐述六西格玛管理方法内涵的基础上,以XX公司为例,探讨了六西格玛管理法在该钢铁公司炼钢连铸生产中的具体应用实践。关键词六西格玛法炼钢连铸应用实践中图分类号:F270文献标识码:A一、背景介绍以该公司第三炼钢分厂在2010年的生产统计数据为例,连铸机漏钢事故达到27起,漏钢率达到了0.63%。,这一数据给全公司的生产管理带来了负面影响。依据该公司制定的2011年生产规划,第三炼钢分厂需力求达到钢铁产量330万吨的要求。因此,从技术和管理两方面入手,找出控制

2、连铸机漏钢的方法,使得2011年制定的生产计划顺利完成显得迫在眉睫。结合该公司的实际情况,决定采用“六西格玛管理理论”的思想,制定一整套针对连铸机漏钢管理的措施,来减少连铸机漏钢事故的发生概率。二、内涵分析为了实现降低连铸机漏钢事故发生概率这一目的,拟采用六西格玛管理理论体系中的“五步循环改进法”作为项目改进模型的建立依据。具体来说,包含以下几个部分:第一,对项目改进的目的进行调研,确定改进目标;第二,评估现有的管理体系;第三,通过分析,确定具体的实现方案;第四,将改进方案运用到具体的生产经营中,努力使预期制定的效果达成;第五,建立长效机制,使得改进效果发挥稳定的功效。三、具体改进措施(

3、一)订立质量管理目标。首先,建立起一套完整的项目运行管理网络,该网络由公司总厂产品管理总工程师统筹,第三炼钢厂车间的工艺工程师、技术骨干和一线工人作为辅助支持;其次,结合上年连铸机漏钢的情况,为确保当年生产任务的顺利完成,特订立最终管理目标如下:实现2011全年连铸机漏钢次数减少45%以上。(二)质量管理评估。在确定了项目管理目标后,对第三炼钢厂连铸机生产中存在的主要问题进行了调研,主要表现在:1、连铸机结晶器振动系统存在问题,造成漏钢率上升。第三炼钢厂连铸机结晶振动设备已使用多年,由于设备常年处于高速运行状态,且维护保养工作没有做到位,导致设备磨损情况较为严重,从而造成实际使用精度达不

4、到生产预定要求,导致粘连漏钢事故的发生,实际的漏钢次数达到9次。2、连铸机窄面铜板组装不合格造成夹钢漏钢事故频繁发生。该厂连铸机的结晶器窄面铜板的选材以热压银质铜板为主,该材质的铜板存在硬度较低、容易变形且耐温性能较差等缺陷,较难满足该厂实际的连铸生产需求,同时,窄面铜板在焊接安装过程中容易造成焊缝处超宽的情况,超宽的焊缝会因高强度的炼钢生产发生崩裂,从而造成漏钢事故。据统计,仅此一项,在2010年的生产中就造成夹钢漏钢事故7起。3、连铸机保护渣质量缺陷导致漏钢事故发生。该厂连铸机结晶器保护渣存在较为严重的质量缺陷,质量较好的连铸机保护渣在使用过程中应保持含水量低于0.5%,而根据该厂统

5、计的数据,2010年12个月份中,连铸机结晶体保护渣含水量超过0.5%的月份达到了6个月之多,其中含水量最高的月份竟达到了0.95%O含水量过高会使保护渣在使用过程中出现结团、结渣块等状况,同时直接影响到保护渣的熔点和熔速,从而使连铸机在运转过程中造成粘连漏钢事故的发生。(三)质量管理改进分析。通过对项目管理进行充分的评估后,为保证2011年生产任务和生产技术指标达成,需在现有基础上对产品生产管理方法、方式、技术等进行改进,具体改进措施分析如下:1、创建生产异常信息反馈监督体系2、提升设备运行精度,改进系统运行质量3、确保保护渣质量的稳定4、建立有效的员工生产激励机制(四)质量管理改进具

6、体实施。1、创建连铸机生产漏钢事故反馈监督体系。漏钢事故发生前,通常都会出现铸坯缺陷问题,为此,该厂订立了一套铸坯质量监控体系,利用该体系可实现对铸坯质量的全程监控,一旦采集到铸坯质量缺陷信息,便通过应急响应体系将风险信息传递到机组,机组立即发出响应采取相应措施,以此减少漏钢事故发生的概率。2、提升设备运行精度,改进系统运行质量。在现有基础上革新了连铸机结晶器振动系统和窄面铜板的设计检测手段,加强了对两者在产品生产中的维护管理。3、确保保护渣质量稳定。为了及时掌握保护渣成份的实时情况,该厂自主研发了保护渣动态监测管理软件,直观地对生产过程中的保护渣的变化状况和波动范围进行监测。同时,新购

7、进了一台水分子含量红外分析仪,对保护渣含水量进行不定期检查。在2011年前3个月中,对连铸机保护渣样品进行的371次抽检中,发现含水量不合格批次达27次,及时予以停用。通过采用上述方式,有效地提高了保护渣质量的稳定率,大幅度降低了粘连漏钢事故发生的概率。4、建立有效的员工生产激励机制。通过制定实施《减少漏钢员工激励管理办法》、《提高抽样合格率竞赛实施方案》等激励管理制度,严格按照上述规定进行过程控制,保证项目体系的有效运作。同时,设

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